1 锅炉燃烧优化调整试验
(1)锅炉燃烧优化调整试验
风量标定试验;
过剩空气系数的调整试验;
煤粉细度的调整试验;
一次风粉均匀性的调整试验;
燃烧器投运方式的调整试验;
一次风煤比的调整试验;
燃烧器摆角试验;
燃尽风调整(OFA)
二次风配风方式的调整试验;
锅炉的经济运行方式试验等。
判断燃烧调整试验获得参数是否合理的依据是:锅炉的经济性燃烧稳定性得到提高、炉膛出口烟温、炉内温度分布、汽温特性、水动力的稳定性得到改善。以上各个方面彼此如果发生冲突时,应考虑要解决的主要问题。
(2)解决的主要问题
锅炉排烟温度高
飞灰可燃物含量高
过热、再热蒸汽温度偏高或偏低
烟温偏差
低负荷稳燃性能差
受热面结渣、积灰
锅炉四管泄露
锅炉灭火
燃烧器喷口烧损
受热面高温腐蚀
锅炉出力不足
针对以上问题采取技术路线:
现场收资、历史数据摸底试验;
针对以上问题进行燃烧调整及诊断分析;
提出技术改进措施及方案。
2 制粉系统优化调整试验
(1)中储式制粉系统试验
对钢球磨煤机钢球装载量、通风量等进行试验调整,寻求适应燃用煤种的最佳钢球装载量、通风量,提高磨煤机出力,降低制粉单耗。
对粗粉分离器进行系统试验研究,确定分离器的分选特性,必要时对粗粉分离器实施改造,提高磨煤机出力,降低制粉单耗。
综合分析评价试验研究结果,提出钢球磨煤机制粉设备最佳运行操作卡片(程序),使磨煤机在最经济工况下运行。
(2)直吹式制粉系统
通过冷热态通风量试验;
中速磨煤机直吹式制粉系统,通过出力特性、煤粉细度、分离器挡板、通风量调整,分析中速磨煤机煤粉细度粗、石子煤量大主要影响因素,给出寻求解决问题途径,必要时提出改进方案。
通过试验得出实际运行风煤比曲线
双进双出钢球磨煤机直吹式制粉系统,一般磨制低挥发分煤或低可磨度煤,要求能磨制出较细的煤粉。重点进行钢球装载量及钢球配比优化试验研究、分离器特性试验研究,最大限度发挥磨煤机研磨能力。
针对煤粉细度不稳定,对分离器存在问题进行改进。
测量煤粉管道风量分配、粉量分配并利用原有手段进行调整,使燃烧器间风量、煤量保持平衡,为燃烧优化创造条件。若风粉分配不均是由设备自身结构造成,可采用热工院研制开发的双可调煤粉分配技术对分配器进行改造。
综合分析评价试验研究结果,提出制粉设备最佳运行操作卡片(曲线),使磨煤机在经济煤粉细度和合理风煤比下运行。
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